1、引言
气门是汽车发动机的重要零部件,是控制气缸吸入混合气或排出废气的阀门,形状呈菌形、平项,头部外缘做成圆锥面与气门座相配合。气门质量的好坏直接影响着发动机的动力和油耗。随着汽车行业的迅速发展,对气门品种和数量的需求愈来愈多,同时对质量要求也越来越高。
目前气门的生产毛坯成型工艺主要有两种:挤压成型法和电热镦粗法。对比挤压成型法,电热镦粗法投资少,节能高效,是国内气门毛坯的主要生产方式,如图1所示为气门棒料、气门镦件和气门半成品。电热镦粗工艺是利用工件本身的电阻,在通以低电压大电流同时对其施加外力,当工件被加热到塑性变形温度时逐渐被镦粗的过程。
2.1 电镦控制系统结构
电镦机控制系统主要是实现电热镦粗工作过程中电流、压力和上下料的控制。嵌入式智能电镦机控制系统的硬件设计主要采用以ARM7微处理器为核心的硬件平台,系统结构如图2所示。
控制器根据预设参数,通过总线驱动D/A控制镦粗顶锻压力、镦粗电流、砧子回退的速度。位移和温度等参数由传感器读取,经过比较计算之后再经总线输出,实现闭环控制。自动上下料机械手的控制使用光电隔离分隔电磁阀与核心板电信号,提高抗干扰能力;镦粗过程中的状态和参数分别通过信号指示灯和LCD屏监控显示;同时LCD触摸屏还具有参数输入和调试控制功能。
2.2 电镦系统控制流程
电镦工艺是根据朔性力学和传热学原理,利用工件本身的电阻,通过控制加载在工件上的电流和压力,使工件通电发热,当工件被加热到塑性变形温度时逐渐被镦粗成型。在嵌入式智能电镦机上,还设计有自动上下料机械手,实现电镦过程的连续自动生产。设计中,将电镦控制过程分为:上料,预热,上料复位,热镦,上料准备,热镦结束,热镦复位,下料等过程。
在这些过程中,动作之间的协调配合不但可以提高生产效率,而且还可以提高加工质量。采用嵌入式实时 *** 作系统,可以大大优化工作过程中各动作的协调配合。μC/OS-II是一种可剥夺内核的实时多任务 *** 作系统,具有良好的实时性能和多任务功能,结构小巧、执行效率高、占用空间小。在μC/OS-Ⅱ *** 作系统上,将控制流程中的一些加工步骤并行触发,使加工流程更加紧凑高效,有助于提高电镦生产效率。
2.3 核心控制电路
核心控制电路是嵌入式硬件的最小系统,存储 *** 作系统、应用软件及提供硬件运行平台。在核心控制系统中主要是采用ARM微处理器作为主控制器,电镦机的控制软件和工艺参数文件保存在2MB的NorFlash中,控制程序在8MB的SDRAM中执行。RS232通信接口用于PC机下载程序和反馈硬件平台的调试信息。JTAG是微处理器配置的调试接口,可以使用仿真器通过JTAG接口对硬件平台进行仿真调试;同时,JTAG接口还可以实现Nor Flash程序固化功能。微处理器芯片已经提供了LCD控制器,因此不需要外接控制器,使用方便。数据总线输出压力、速度、电压等数据信号量,要经过总线驱动器保证数据的传输无误。AD输入经电平转换后直接输入到处理器上。
2.4 基于μC/OS—II的控制系统设计
嵌入式智能电镦控制系统在ARM7内核的S3C4480微处理器上移植了μC/OS-II,并开发了电镦控制系统应用程序。整个控制系统分为6个任务:上料,下料,镦粗缸,砧子缸,变压器,人机界面。各任务优先级从高到低如下分配:砧子缸8,镦粗缸12,变压器14,上料16,下料20,人机界面24。任务间通过预先创建的信号量进行任务切换。为了保证控制位移的实时采集,位移传感器信号以中断方式输入。
人机界面在移植到S3C4480的μC/GUI基础上设计。由于S3C4480有LCD控制器,所以在移植μC/GUI时,只需要移植μC/GUI驱动层9个函数。
LCD_L0_Init(); 初始化显示屏并清屏;
LCD_L0_Rinit(); 重新初始化显示屏,不清屏;
LCD_L0_Off(); 关闭LCD;
LCD_L0_On(); 开启LCD;
LCD_L0_DrawBitmap();画位图;
LCD_L0_DrawHLine();绘水平线;
LCD_L0_DrawVLine();绘垂直线;
LCD_L0_FillRect(); 矩形填充框:
LCD_L0_XorPixel; 反转一个像素点:
移植完成以后,就可以直接在μC/GUI应用层上设计人机界面。通过其提供的窗口管理控件,为电镦控制系统设计了主界面、参数设置界面、调试界面等窗口。在各窗口下,根据功能设置的不同,分别创建了l~4个子窗口。重绘函数通过LCD触摸屏或者时钟信号激活,发送信号量后,由系统调度刷新LCD显示屏。人机界面简单方便, *** 作设计人性化。
3、电镦机控制特性分析
3.1 电镦常见缺陷
气门毛坯成型过程中,由于各方面的参数影响,会出现不同类型的废品,主要缺陷有:头部有裂纹、顶部出现折叠、成型歪斜不均匀。
当毛坯成形时棒料过热、变形量大,在附加拉应力的作用下产生轴向裂纹。折叠产生原因是始镦温度与终镦温度相差较大,金属聚集结合不好,有明显的分界线,形成台阶状的折叠。而成型歪斜是由于砧子块棒料接触电阻相差悬殊,造成两边电流不均匀,棒料过多地流向温度高的一侧,引起歪斜。
从上面分析可见,常见缺陷成因主要可以归结为:压力不稳定,电流不均匀,驱动系统有时滞性。
3.2 气液结合驱动
电镦机振动本身是复杂的非线性系统,无法获得精确的数值解,为建立电镦机的振动力学模型,在此做如下假设:
(1)将电镦机机身、工件、砧子缸看作刚性质量块;忽略电镦机连接及驱动部件之间的间隙对电镦机振动的影响。
(2)将电镦机机身及镦粗缸等效为线性d簧。
(3)只考虑电镦机纵向方向的振动。
由工程振动理论知:振动系统受到激励发生的振动,是由有阻尼自由振动与稳态振动组成的。如图3所示为电镦机等效d簧一质量系统简图,k为d簧刚度,c为粘性阻尼系数,F为一阶跃激励,所谓阶跃激励就是受到常力F的突然作用,即F(t)=F。
系统的运动微分方程为:
阻尼比ξ的大小可以用来表示振幅衰减的快慢,阻尼比越大,振幅的衰减越快;阻尼比越小,则超调量越大。由于液压缸d簧刚度k值远大于气缸k值,故液压缸系统阻尼比小于气缸系统阻尼比,可以判断在同样阶跃激励作用下,液压系统振动更厉害。
在嵌入式智能电镦机上,选择了气液结合驱动。气液联合驱动是指以压缩空气为动力源,通过气液转换元件将气体动力转换成液体动力的驱动方式。在本系统中,采用气液联动驱动砧子块,镦粗缸采用直接气体动力驱动。图4是在镦粗缸换向时,压力传感器测得的压力振动曲线示波器截图。液压驱动式镦粗缸振动幅值比气体驱动大25倍,振荡次数超过10次。实验证明,气液结合驱动系统压力稳定性好。
4、模糊自整定PID控制策略
电镦控制系统属于非线性时滞系统,涉及温度、压力、电流等参数的控制。用常规的PID控制器,难以达到较好的效果。模糊PID是将模糊控制与经典PID控制相结合的控制器,适用毛非线性、数学模型不确定的系统。
模糊自整定PID是在PID算法的基础上,通过计算当前系统误差e和误差变化ec,利用模糊规则进行模糊推理,查询模糊矩阵表进行参数调整。模糊控制设计的核心问题是总结设计人员的技术知识和实际 *** 作经验,建立合适的模糊规则表,得到针对kD、ki、kd三个参数分别整定的模糊控制表。kp、ki、kd的模糊规则表建立后,再应用模糊合成推理设计PID参数的模糊矩阵表,查出修正参数带入下式计算:
在线运行过程中,控制系统通过对模糊逻辑规则的结果处理、查表和运算,完成对PID参数在线自校正。
在电镦控制系统中,分别有电流、压力、速度三个控制参数;以压力为例来说明。在初始阶段,由于棒料加热温度没达到形变要求,形变较慢。在热镦阶段,温度已到达要求,形变较快。所以,可通过检测温度实时值,来控制压力输出。把经验所得的温度和压力对应表作为模糊集。温度作为控制器的输入量,经过模糊矢量化后输入给PID控制器,最终得到PID输出量后,转换位压力控制量输出给气压比例阀实现压力控制。系统框图如图5所示。
5、结语
嵌入式智能电镦机采用ARM7微处理器为核心的控制平台,实现了电镦加工过程的自动控制。基于μC/OS-II *** 作系统设计的控制软件,人机界面简单方便, *** 作人性化。选用模糊PID控制策略,克服了系统的非线性和时滞性问题,鲁棒性大大增强。本系统经某汽配厂电镦现场使用表明,提高了气门生产自动化程度,有助于提高工厂的经济效益。
责任编辑:gt
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