三一重工泵车我开的就是三一的46E的如果堵管了怎么 *** 做速度最快解决

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堵管有很多的原因 所以也有很多不同的处理方法 常见的就是打反泵 切莫 硬顶那样会堵死的

泵送混凝土对材料的要求、预防堵管的措施、堵管原因、堵管处理方法 如果是灰料不好 首先要 退灰 打反泵 待新灰来后 在料斗内搅拌再进行泵送。必要时还要 把料斗里的灰全放掉。

有的灰号比较高像C50、C60 粘稠度大 隔上一会不打就会 打不动,打料之前先反泵2个行程 然后在开始泵送。

泵管拆下来,用水冲洗,然后接上,从新用沙浆润管,打混凝土。在等料期间,多打几次空车泵(料斗里要存有料),可有效避免堵管。 以上是个人 经验下面是 行内的规范 处理方法: (一)泵送混凝土的要求:

为了提高混凝土的可泵性,保证混凝土泵送能顺利进行,对混凝土材料本身,有下列几项特殊要求:

1用的石子最大粒径不大于输送管径的1/3,但对于卵石可适当加大。

2在25-28之间,如过细,增加混凝土拌合物的粘性,影响可泵性;如过粗,则容易离析,产生堵管现象。

3比设计的原则不变,但要有良好的可泵性,使混凝土拌合物有适合的坍落度,不离析、不泌水,泵送过程中,坍落度损失不大于20mm。坍落度过小时,增大拌合物对输送管管壁的摩擦阻力;坍落度过大时,则在压力下容易产生离析,都容易引起泵管堵塞。一般认为,坍落度控制在100-150mm范围内最好(这点有点不太现实,个人认为160-180之间最利于泵送)。

4土水灰比最好为045-050,根据泵送管管径和泵送距离不同,最小水泥用量不应小于280-300kg/m(这个水泥最小用量我个人理解为粉料的用量),砂率可略微大些。

5善可泵性,并减少混凝土干缩,一般掺入流动化剂外,还可掺入粉煤灰。

(二)预防泵管堵塞的措施

1 择适合泵送混凝土技术条件,根据气温、泵送高度和有关条件来调整混凝土配合比。

2 严禁在施工现场向搅拌车内加水,更不能向泵机内加水。

3 控制商品混凝土运输时间,制定合理的配车计划,采取在拌合站和施工现场二次掺入减水剂,以延长混凝土凝结时间。(前面半句说的是很正确的,后面半句大家自己理解)

4 保持泵送混凝土连续进行,避免终端,发现泵机运转异常时,不能勉强泵送,应放慢速度。

5 *** 作人员应具备识别何种混凝土抗压泵送的知识,不适宜泵送的混凝土应缷入料斗内,以避免阻塞。

6 择适合泵送正常的压力。泵送开始时,应观察泵机是否正常才能泵送。当停泵后重新启动时,应增大泵送压力,待泵送速度正常时,应恢复正常泵送压力。

(三)泵送混凝土堵泵原因:

堵管现象是泵送混凝土工艺上的技术难题之一,如处理不当,会造成质量事故和人力物力上的损失,应从材料和设备等方面进行分析,主要因素如下:

1 石子级配不好或石子超径过多。超径石子挤在一起时,在管内起拱而堵塞管路。

2 石子级配和混凝土砂率不准。砂率过小或过大都会增大其对管壁之间的摩阻力。

3 石子吸水率大,在压力下能吸收更多的水分,增大坍落度损失。

4 坍落度过大或过小。坍落度过大时,混凝土在泵管滞留时间长,泌水大容易产生离析,尤其是经过长距离运输后,离析现象更为严重使石子集中,摩阻力增大而形成阻塞。坍落度过小时,摩阻力增大,使泵机、泵管、液压系统等磨损增加,随时可能产生阻塞。

5 混凝土运输时间和现场停歇时间较长。当气温高于20℃,时间超过2h,混凝土就出现泌水和离析现象,可泵性就差;当时间超过3h,泵送就困难。尤其当气温高于30℃、泵送距离100m以上、时间超过15h,泵送随时可能发生阻塞。

6 对于商品混凝土,还可能有戏供应不及时,作业停顿,导致泵送不连续,甚至较长时间停泵,从而造成阻塞。

7 泵管布置不合理,泵管未加固定或弯管过多等,都是造成泵送阻力增大,泵管阻塞的原因。

8 泵机料斗下部进料口的横向阀与连接杆之间的磨损严重,间隙增大,水泥砂浆因回路倒流到泵机料斗内,使输送管内的压力降低,同时使混凝土发生离析现象,增大对管壁的摩阻力。

9 泵车司机技术不熟练,或对泵机缺乏经常性维修,不能保持泵送系统处于完好状态。

10 没有按照泵机性能要求进行 *** 作,当泵送出现异常征兆时,未能及时采取应急措施往往导致泵管阻塞。

(四)泵管堵塞,确定堵泵位置和处理方法

泵管发生堵塞时,应尽快确定其堵塞位置,并加以排除,以避免停歇时间过长而带来更大的困难。泵管堵塞的位置应根据泵机类型来确定。

1 机械式泵 重新启动泵短时间运转,由于堵塞所引起的阻力会使堵塞点与泵机之间的管道产生显著振动,过了次点的管道责是静止的。如采用这种方法得不到肯定的结果,就将泵停止工作,并从泵的一端开始,对管道的接头逐个进行检查,稍微放松第一节管子接头,如砂浆在压力下冒出来,说明这一节并不堵塞,重新拧紧接头,说明这个接头至前一接头,如此逐个检查,直到发现压力较小的管子接头,说明这个接头至前一个接头之间是堵塞的。

2 液压式泵和挤压式泵 暂时使泵逆转,可使混凝土回流,然后再使泵恢复正常运转,如果不见效,责连续做逆转和顺转 *** 作,如果多次试验仍不能见效,可按机械式泵的方法进行检查。(这里补充一点:有经验的泵工会通过锤子击打泵管来判断堵塞的位置)

清楚堵塞物的程序:卸下堵塞的泵管,并用人工清楚;将这段泵管重新接在泵的出料口再开动泵,使这段泵管充满混凝土拌合物;最后将这段泵管与其他泵管连接,恢复正常工作。

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水管堵塞疏通:

1、如果墙体内的热水管发生堵塞了,很可能是使用的时间久了,水管内的水垢太多,把热水管堵住了,因为不能判断堵塞的严重程度,所以可以自己先试一下能否疏通。

2、第一步是先把热水器的插座拔下来,然后关闭两个三角阀,接着把热水口的螺帽拧开,找东西把热水口堵住,不要让热水器的水流出来,然后再拧开冷水口的螺帽,再接上软管排水,要排到没有水再往出流为止。

3、冷水管的水排干净以后就把软管拆下来,把热水口堵着的东西拿走,把软管接到热水管上,一头接到水龙头,然后打开水龙头灌水,灌一分钟左右就可以,这时要把冷水口堵上,让冷水在内胆待一会儿再把水放掉。

4、将上面这个步骤多重复几次,直到流出来的水变得清澈了就可以了,然后再把冷水口与热水口的螺帽拧好,把三角阀打开,打开热水器的热水,等有热水流出来,再关闭就行了。

扩展资料:

疏通水管的注意事项:

1、由于水管中可能存在大量易燃易爆,有害有毒的其他,所以在进行清淤前一定要对水管进行充分的通风换气,确保有害气体排出,并确保水管中有足够的氧气。使用毒性气体检测仪测试至少五分钟,五分钟内都在爆炸机械的四分之一约100ppm以下,使用测氧仪测5分钟以上。

2、在水管周围不得吸烟,也不得用其他的明火,否则易燃气体会引起爆炸,在水管内 *** 作时也要尽量注意避免摩擦或碰撞引起火花。

3、疏通水管要建立健全安全 *** 作规程。把正确的 *** 作程序、具体的安全措施等制定详细,让作业人员一看就知道应该做什么,应该怎样做,使作业人员有章可循,照章办事。

4、推行疏通水管要 *** 作规范。水管疏通前,要采取安全确认制的做法,地下水管长期处于半封闭的状态,缺少空气,氧气更少,但当井盖打开以后,易燃易爆气体与空气混合,形成爆炸性气体,此时如果进行水管维修和焊接等作业,就会有燃烧爆炸的危险。

每个session都有相应的ID对应,不会出现读取另一个数据的情况。

访问量大出现堵塞是有可能的,解决方法:

1,可以设置timeout时间小点。

2,登录限制,同一ID只能登录一次,给一个SESSIONID。

3:SESSION服务器分离。

4:SESSION服务器算法优化(根据自己特定的数据结构)。

恢复出厂默认设置即可

建议如下:

1, 强制关机重启

2,设置中恢复下系统出厂设置。

3,若还是不行----从新刷机,

4,若还是不行,则为硬件问题---主板

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