西门子s7-200怎样编写除尘器清灰程序实例

西门子s7-200怎样编写除尘器清灰程序实例,第1张

仅仅是模拟量输入输出的话,从输入寄存器读取数据,和把数据写入到输出寄存器就可以了。

例如:

LD SM00

MOVW AIW0, VW100

用MOV_W传送指令,把模拟量输入通道0的数据读到VW100。

LD SM00

MOVW VW100, AQW0

用MOV_W传送指令,把VW100的数据写入模拟量输出通道0。

VW100的数据范围一般是0~32000,对应模拟量的量程,如:0~10V或0~20mA。

1422一电场A列单元压力输送罐装灰

14221一电场A列单元进气阀关闭,出料阀关闭,压力输送罐排气阀开启;

14222延时几秒后进料阀开启,压力输送罐开始装灰;

14223延时60秒后关闭排气阀;

14224料位信号到达,料位指示灯亮;或者进料时间超过设定装灰时间值5min,单元进料阀关闭,停止装灰;一电场A列单元装灰过程结束。

1423若无其他单元输送,一电场A列单元开始输灰;

14231先开启单元出料阀,延时几秒后再开启单元进气阀;

14232一电场A列单元开始输灰;

14233输灰程序通过灰管路压力变送器 (压力值P)控制,气管路压力变送器辅助控制。输灰进气阀开启后延时90秒输灰管路压力变送器开始判断。压力值P由低逐渐升高,到达一定值后就逐渐由高逐渐降低,降到输灰结束压力设定值以下就判断输灰结束。

延时60s,当P<011MPa时,开始进行单元吹扫。延时10 s,吹扫结束;

输送过程中,当P>022MPa时,补气阀开启,当P<016MPa时,补气阀关闭;

当单元输灰时间大于15min或者输灰压力P>04MPa,且持续3min仍未有下降趋势,系统“堵管”报警;

将该单元所在输灰管道上的其余单元均切换至“手动”方式运行;

该单元进行手动清堵(见第五节);

当压力P<030MPa时,关闭补气阀;

当再次压力P>035MPa时,重复“2)~6)”;

1424一电场A列单元输灰结束

当P<011MPa,延时10 s,单元吹扫结束时,单元输灰结束。单元进气总阀关闭,延时几秒后单元出料阀关闭。一电场A列单元输灰过程结束,该单元的压力输送罐开始重新进行装灰。

我不是太懂楼主所说的灰色程序是什么?是不是手机自带的软件不能删也不能动,如果是这样的话只能ROOT并且安装一款叫钛备份的软件删除,不能移动,如果楼主觉得那软件还是有点用但又不想占用手机内存的话,可以去各大论坛找找有没有那些自带软件的APK形式,如果有的话就可以把他们安装到内存卡了,希望对你有帮助,谢谢提问

您好,九正通明专业除尘设备为您解答

布袋除尘器的工作流程

含尘气体从风口进入灰斗后,形成除尘颗粒,惯性会使得它们直接落下,起到预收尘的作用。进入灰斗的气流会上涌入箱体,当通过内部装有金属骨架的布袋时,粉尘被阻留在布袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的,其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能,定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合,工况条件如经常变化,则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力的最佳配合。

除尘器工作时,随着过滤的不断进行,滤袋外表的积尘逐渐增多,除尘器的阻力亦逐渐增加。当达到设定值时,清灰控制器发出清灰指令,将滤袋外表面的粉尘清除下来,并落入灰斗,然后再打开排气阀使该室恢复过滤。经过适当的时间间隔后除尘器再次进行下一室的清灰工作。

1、 含尘气体从风口进入灰斗后,一部分较粗尘粒和凝聚的尘团,由于惯性作用直接落下,起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体,当通过内部装有金属骨架的滤袋时,粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的,其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能,定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合,工况条件如经常变化,则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力的最佳配合。

2、除尘器工作时,随着过滤的不断进行,滤袋外表的积尘逐渐增多,除尘器的阻力亦逐渐增加。当达到设定值时,清灰控制器发出清灰指令,将滤袋外表面的粉尘清除下来,并落入灰斗,然后再打开排气阀使该室恢复过滤。经过适当的时间间隔后除尘器再次进行下一室的清灰工作。

飞灰输送系统的控制室布置在两台炉电除尘器之间,飞灰输送系统采用连续运行方式,飞灰输送系统通过可编程控制器可以设置为根据出力自动运行方式或人为调整运行方式。 该干灰系统两炉设一座输灰空压机站,每座输灰空压机站有四台输灰空压机,设计为两台机组运行时,4台空压机3用1备,输灰空压机型号为ga250-85。

该系统采用正压浓相气力输灰,通过压缩空气将物料以柱状形式进行输送,输送距离长,效率高,与传统的稀相系统相比有比较明显的技术优势。

其优势主要由以下四点:

a系统简单、安全、可靠。整套系统中除去仓泵圆顶阀外,没有其它转动部件,设备磨损小,维护费用低;

b输送速度较低,管道磨损较小,可以采用普通钢管;

c输送物料浓度大,处理量大;

d输送系统全封闭的特性满足日益提高的环保要求。

2冬季输灰故障及其治理方案

该正压浓相气力输灰系统2002年9月投入生产,投产之初运行是平稳的,投产两个月后,系统运行非常不顺畅,最严重时电除尘四个电场有三个电场均报高料位,严重的影响电除尘的正常运行,甚至直接危及到机组的安全运行。经过设备治理和改造,系统和设备的稳定性明显提高,在2003年彻底消除该隐患,确保机组在满负荷下的长期稳定运行。本文将就其故障成因及其治理方案予以阐述,以期抛砖引玉。

21 干除灰系统故障现象

干灰系统自投产以来,多次发生输灰不畅的事件,致使电除尘器各电场频繁发生高料位报警,迫使电除尘各相关电场被迫停运,严重影响后续的脱硫系统的运行,造成吸收塔浆液中毒,脱硫效率下降。

211 造成电除尘电场退运

因该电厂涉及燃煤为晋西贫煤,燃煤的灰分较高,因干灰系统排灰不畅,大量的灰尘积存在灰斗中,灰斗的设计容量为满负荷运行8小时的灰量,当灰斗装满后,灰尘会因电除尘振打而继续堆积,逐渐堆积至极板和极线,致使二者短路,造成该电除尘电场退出运行。

212 造成吸收塔浆液中毒

正常情况下,烟气自锅炉排出后经过省煤器后进入空气预热器,而后进入静电除尘器,经过静电除尘器捕捉除尘后,进入增压风机,之后进入吸收塔,经过烟气脱硫后进入烟囱,排入大气。

但是当电除尘电场因灰料位较高退运后,电场便失去了对烟气的除尘效能,造成大量的含尘烟气进入脱硫系统,对增压风机的叶片、风机壳体造成冲刷、磨损,同时大量的含尘烟

气进入吸收塔,使吸收塔的浆液中毒,降低了吸收塔的脱硫效率,使排放的烟气中的粉尘和硫化物超标,对环境造成污染。这不符合当前的环保政策,也不符合排放要求。

22 干除灰系统故障的成因

在解体处理过程中发现灰管线内有大量灰尘沉积,灰管线截面的三分之二几乎都是满灰的。检查供气压力是正常的,各管线疏通处理结束后,重新启动该干灰输送系统,检查控制室输灰曲线在系统运行初期是正常的,输灰曲线逐渐的偏离正常的轨道,一般在启动气动干灰输送系统持续3~4小时即再次发生该缺陷。

经多次排查后发现气动干灰输送系统各仓泵辅助流化风管路节流孔板处有水滴、冰屑,且节流孔被积灰堵塞,检修初期现场工作人员没有对此现象引起足够的重视,其实这正是症结所在。

正常的运行流程如下:输灰空压机制造的压缩气体暂存于三个储气罐中,由供气联络母管分别对两台炉气力干灰输送系统供气,压缩空气经管道过滤器至干灰系统仓泵压缩空气管路气动门,在干灰系统输送时,各仓泵气动门打开,主输灰管线压缩空气经逆止阀、节流孔板进入输灰管线,各辅助输灰压缩空气沿辅助流化风管路经节流孔板、逆止阀、气化伞进入干灰仓泵,辅助干灰输送。该循环结束后,干灰系统各仓泵压缩空气管路气动门关闭,系统启动下灰程序,开始下一个输灰循环。

实际的输灰运行中,由于输灰空气中含有较多水分,在低温环境下,水分在管路内部凝结成水滴,甚至凝结成冰附着在管壁上,在干灰系统仓泵压缩空气管路气动门开启时,水滴会随输送气沿节流孔板进入辅助风管路或者附着在节流孔板上,节流孔板上的节流孔直径仅为3mm,当关闭干灰系统仓泵压缩空气管路气动门,停止输送风时,灰尘有瞬间的回吸,灰尘与水滴就混合成灰浆,将节流孔堵塞。如果是脱落的冰晶可能就会瞬间堵塞节流孔板。从实际的解体中发现,节流孔板及以下的辅助风管路中灰尘堵塞较重,在节流孔板上方发生过整根管路被冰堵塞的情况

23 针对干除灰系统故障成因的解决方案

根据输灰压缩空气含水较高的现象制定相应措施,首先要减少水分的来源,因空压机房设在外围,距离凉水塔较近,空气湿度相对较大,受限于客观条件,只能从除去输灰压缩空气中的水分和防止输灰压缩空气中的水分结露两方面入手。主要从以下三个方面七项措施入手开展治理工作: 231 强化压缩空气疏水

输灰压缩空气中的水分是造成干灰系统运行不畅的重要原因,如何降低输灰压缩空气中的水分是治理气力干除灰系统治理的重要内容之一。主要开展了以下三项措施:

2311 改进空压机疏水措施

原空压机疏水系统是浮球式自动疏水阀,其原理是利用积水的对阀体内部浮球的浮力,当积水达到一定高度时,浮力推动浮球从而打开疏水阀,当水泄出后,浮力降低,浮球落下,关闭自动疏水阀。

从实际情况观察,自动疏水器的打开时间约为两秒,两次疏水的间隔时间约为15分钟。 为强化疏水效果,更改为电磁疏水阀,通过时间设定,疏水周期间隔三分钟,疏水时间为5秒,强化其疏水的频次和疏水的时长,通过强制疏水,降低空压机输水系统的积水量,从而降低空压机输出的压缩空气的含水量。

2312 改进冷干机疏水措施

冷干机的冷凝水疏放方式原设计为人工疏水,空压机房无专门值班员,需巡检员定期巡检时手动疏水,疏水时间间隔为2小时,疏水周期间隔偏长。

从现场的定期巡检疏水情况看,在进行手动疏水时,冷凝水水量较大。

为强化冷干机的疏水效果,同样改为电磁疏水阀,通过调整电磁阀动作时间,强化疏水的频次和疏水的时长,降低冷干机的冷凝水量,减少其对输灰压缩空气的影响。

2313 改进储气罐疏水频次

储气罐的冷凝水疏放方式原设计为人工疏水,需巡检员定期巡检时手动疏水,原规程规定运行每班下班前疏水一次,疏水周期间隔偏长。

重新修订规定,运行每班疏水两次,时间间隔为4小时,完善巡检路线,增加小神探巡检点,巡检记录定点上传。通过强化运行人员的巡检疏水,减少储气罐中的积水,从而减少压缩空气的含水量。

232 增加保温措施

输灰压缩空气系统原始设计中对管路未设计保温,通过对现场的定期定点监测,该厂冬至期间一个月地面温度约为-15℃左右,极端情况下曾测得-25℃。

在这种冬季低温天气条件下,压缩空气中的水分在管路内壁结露、凝结成冰都是很迅速的。所以增加保温措施是十分必要的措施。

2321 增加室外储罐的保温措施

由于储气罐直接安装在室外,在低温天气下,凝结水在储气罐罐底凝结成冰,曾多次发生储气罐无法输出积水的状况。

为此对储气罐整体进行保温处理,从实际情况观察,自罐体保温工作整体完成后,管内积水没有在发生结冰现象。

2322 增加室外输灰空气管路的保温措施

室外的输灰压缩空气管路没有保温措施,且管径较细,鉴于此,对室外的输灰压缩空气管路施加电伴热带+保温岩棉的保温措施,实际实施效果较好。

2323 增加疏水管路的电伴热措施

储气罐的疏水管路阀门安装在管路末端,压缩空气的冷凝水就会在输水管路中凝结为冰,因此对此疏水管路自储气罐罐体底部出口开始敷设伴热带,同时外敷保温岩棉,手动疏水阀门处将 *** 作手柄引出,确保伴热带对阀体的加热有效,消除罐内积水在管路中结冰的可能性。

233 变更节流孔板材质

输灰压缩空气中含水分较多,使输灰系统的各节流孔板逐渐堵塞,输灰管线输灰效果降低,管线频繁堵塞,维护工作量极大。

经深入分析,产生此类现象的主要原因为:当输灰压缩空气经由节流孔板进入输灰管道,节流孔板的节流孔直径为3mm,输灰压缩空气通过节流孔板后由08mpa降到不足03mpa,输灰压缩空气中的水分在通过金属材质的节流孔板时直接结露或凝结,这一现象在模拟试验中得到验证。

针对以上原因,解决方案如下:

节流孔板属于系统配置,通过节流孔板合理调整系统配气,使气灰配比最优化,节流孔板的配置不可变更。

金属材料的导热率极高,尤其是外界温度较低时,压缩空气的水分凝结的更快。为此,需要一种耐磨且导热率低的代替材料来替代金属材料。

最终选定聚四氟乙烯板作为钢板的替代品,通过现场安装测试,聚四氟乙烯板材完全能够胜任,聚四氟乙烯材质的节流板上仅有水滴,并无结冰现象。

通过以上方案的实施,解决了压缩空气中含水造成的干灰系统严重不畅的问题。

3结束语

通过对正压浓相气力输灰系统的治理,安全的度过了之后的寒冷冬季,从抽样检查情况看,聚四氟乙烯板材的节流孔板在运行两年后,其孔径仅平均增大约35丝,是符合要求的。目前系统运行良好。正压浓相气力输灰系统的治理和改造工作将是一个长期的、持续的工作,需要在做好各项定检、定维工作的前提下不断的改进。

除尘器是把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。同时,除尘器的价格、运行和维护费用、使用寿命长短和 *** 作管理的难易也是考虑其性能的重要因素。 用途是除尘器是锅炉及工业生产中常用的设施

布袋除尘器

除尘器的工作原理如下:含尘气体由下部敞开式法兰进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于袋表,净气经袋口到净气室,由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加,程控仪开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰,使滤袋突然膨胀,在反向气流的作用下,赋予袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰仓,粉尘由卸灰阀排出。

脉冲除尘器

除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成。含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗,并在灰斗导流装置的导流下,大颗粒的粉尘被分离,直接落入灰斗,而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上,干净气体透过滤袋进入上箱体,并经各离线阀和排风管排入大气。随着过滤工况的进行,滤袋上的粉尘越积越多,当设备阻力达到限定的阻力值(一般设定为1500Pa )时,由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后,按设定程序打开电控脉冲阀,进行停风喷吹,利用压缩空气瞬间喷吹使滤袋内压力聚增,将滤袋上的粉尘进行抖落(即使粘细粉尘亦能较彻底地清灰)至灰斗中,由排灰机构排出。

旋风除尘器

旋风除尘器加设旁路后其工作原理是含尘气体从进口处切向进入,气流在获得旋转运动的同时,气流上、下分开形成双旋蜗运动,粉尘在双旋蜗分界处产生强烈的分离作用,较粗的粉尘颗粒随下旋蜗气流分离至外壁,其中部分粉尘由旁路分离室中部洞口引出,余下的粉尘由向下气流带人灰斗。上旋蜗气流对细颗粒粉尘有聚集作用,从而提高除尘效率。这部分较细的粉尘颗粒,由上旋蜗气流带向上部,在顶盖下形成强烈旋转的上粉尘环,并与上旋蜗气流一起进入旁路分离室上部洞口,经回风口引入锥体内与内部气流汇合,净化后的气体由排气管排出,分离出的粉尘进入料斗。

静电除尘器

含尘气体从设备顶部进风口进入设备后,以高速经过旋风分离器,使含尘气体沿轴线调整螺旋向下旋转,利用离心力,除掉较粗颗粒的粉尘,有效地控制了进入电场的初始含尘浓度。然后,气体经下灰斗进入电场工作,由于下灰斗截面积大于内管截积数倍,根据旋转矩不变原理,径向风速和轴向风速急剧降低产生零速界面而使内管中的重颗粒粉尘沉降于下灰斗内,降低了进入电场的粉尘浓度,低浓度含尘气体经电收尘而凝聚在阴阳极板上,经清灰振打而将收集的粉尘由锁风排灰装置输送走。为了防止内管旋风和电场极板振打后在下灰斗内形成的二次扬尘,特在下灰斗中设置了隔离锥。 使用范围水泥、化肥、等行业各种磨机,破碎点下料口,包装机及烘干机和各种相类似的分散源处理。

滤筒除尘器

设备在系统主风机的作用下,含尘气体从除尘器下部的进风口进入除尘器底部的气箱内进行含尘气体的预处理,然后从底部进入到上箱体的各除尘室内;粉尘吸附在滤筒的外表面上,过滤后的干净气体透过滤筒进入上箱体的净气腔并汇集至出风口排出。 随着过滤工况持续,积聚在滤筒外表面上的粉尘将越积越多,相应就会增加设备的运行阻力,为了保证系统的正常运行,除尘器阻力的上限应维持在1400~1600Pa范围内,当超过此限定范围,应由PLC脉冲自动控制器通过定阻或定时发出指令,进行三状态清灰。 该滤筒式除尘器的清灰过程是先切断某一室的净气出口通道,使该室处于气流静止状态,然后进行压缩空气脉冲反吹清灰,清灰后再经若干秒钟时间的自然沉降后,再打开该室的净气出口通道,不但清灰彻底、还避免了喷吹清灰产生的粉尘二次吸附,如此逐室循环清灰。

单机除尘器

含尘气体进入箱体内,由扁布袋过滤器进行过滤,粉尘被阻留在滤袋外表面,已净化的气体通过滤袋进入风机,由风机吸入直接排出,随着过滤时间的增加,滤袋外面粘附的粉尘也不断增加,滤袋阻力也相应增大,从而影响了除尘效率,此时启动振打机构使粘附在滤袋表面的粉尘抖落下来,落在抽屉中的粉尘由人工拉出清除。 单机除尘器的工作原理: 含尘气体由进风口进入箱体,由滤袋进行过滤,粉尘被阻留在滤袋外表面,净化后的气体由风机经出风口排出箱体外,直接排入室内(亦可接风管排至室外)。 随着主机连续工作,滤袋外面粘附的粉尘不断增加,使设备阻力不断上升,为此必须进行清灰,使粘在滤袋外面的粉尘抖落下来,经灰斗落至集尘器(抽屉)中,由人工清除。

多管除尘器

含尘气体由总进气管进入气体分布室,随后进入陶瓷旋风体和导流片之间的环形空隙。导流片使气体由直线运动变为圆周运动,旋转气流的绝大部分沿旋风体自圆筒体呈螺旋形向下,朝锥体流动,含尘气体在旋转过程中产生离心力,将密度大于气体的尘粒甩向筒壁。尘粒在与筒壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面向下落入排灰口进入总灰斗。旋转下降的外旋气流到达锥体下端位时,因圆锥体的收缩即以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动(净气),经过陶瓷旋风体排气管进入排气室,由总排气口排出。

电除尘器

电除尘器建立在电除尘器和尘源控制方法的基础之上,是解决小分散扬尘点除尘的新途径。它利用生产设备的排风管或密闭罩作为极板,在罩或管内安设放电极, 接上高压电源而形成电场。含尘气体通过电场时,粉尘在电场力作用下聚集在罩或管壁上,净化后的气体通过排风管排出。清灰靠人工振打或自重脱落。特别适宜于破碎、筛分车间和烧结输料皮带等分散扬尘点以及矿井巷道、小型锅炉的烟尘净化。简易式电除尘器尽管形式较多,但归纳起来有罩式、管式和敞开式三种。

除尘装置

罩式除尘装置是将局部产生尘源点控制在密闭罩内, 通过高压电场抑制或捕集粉尘。典型的罩式除尘装置用于原料的破碎、运输和筛分的工艺设备上,如皮带运输机,振动筛、仓顶,及有料位落差的扬尘点上等。

防爆除尘器

因为铝粉爆炸性粉尘在一定的浓度下,在遇到火花或静电的情况下很有可能发生爆炸或燃烧。 因为铝粉爆炸,最关键的因素是铝粉浓度,控制铝粉爆炸最有效的办法,就是控制铝粉的浓度。而该设备控制铝粉浓度的工具是除尘器,只要抛丸机除尘器的工作状态良好,除尘效果好,整个抛丸清理机设备的铝粉浓度就不会升高。因此保证除尘器具良好的除尘效果,是该设备能否正常运行的关键。除尘效果的优劣主要取决于过滤材料,当过滤材料堵塞时除尘效果就会大大降低。当过滤材料的通风及过滤情况良好时,除尘器的静压室和动压室的压差会稳定在一个固定的范围内,因此控制除尘器的压差是控制除尘器工作状态的最有效的办法。基于此点,迪砂公司发明了防爆的除尘器,主要做法是将压差控制仪,安装在抛丸清理机除尘器附近没有震动的地方,当抛丸机除尘器工作一段时间堵塞时,该仪器所检测的压差值就会发生变化,当检测值超出设定上下限时,压差控制仪就会控制除尘器的滤袋的清洁机构工作,如震打或反吹机构将除尘器滤材表面的灰尘去除,以保证除尘器具有良好的工作状态。当自动清洁仍不能满足要求时,压差控制仪会控制报警器报警,并控制设备自动关闭,以防意外。 为确保安全运行,我们在抛丸机除尘器的关键部位还安装了重力式自动泻爆门,该装置一般设计在抛丸室体和除尘管道的顶部,粉尘密集的部位,该装置经过了精确计算,能够在爆炸刚发生时就能自动将门打开,将爆炸压力泄除以避免造成设备和人员的伤害。卸压后该门依靠重力自动关闭。 该抛丸机采用FEF210分室反吹的布袋式除尘器,除尘效率达99 %以上,废气排放≤90mg/m3,符合GBJ4-73工业“三废”排放标准,主风机功率30kw,除尘布袋采用具有防静电功能的针刺毡工业滤布精密缝制而成,布袋可以方便地拆下进行清洗再使用。并且该滤袋在安装过程中均进行可靠接地,可有效地避免由于静电引起铝粉爆炸的可能。

布袋除尘器的压差越大就证明阻力越大,阻力越大风机的出力就得变大,能耗就得增加,长时间高风量输出会导致风机故障。但最关键的是压差越大,证明除尘器有滤袋糊袋,小范围糊袋还强点。

布袋除尘器进出口压差也就是除尘器的阻力,除尘器的阻力主要由布袋阻力和机械结构阻力组成,布袋阻力主要受干净布袋阻力、滤袋上附着的粉尘厚度、过滤风速等影响;机械结构阻力主要受除尘器的外形和内部结构形式、风速的影响。无论哪一项都会影响除尘器的阻力。

如果大范围糊袋,引风机又在那高峰值输出,长时间下去容易将除尘器吸瘪,而且也会严重影响锅炉的负荷。建议尽快排查压差变大原因,避免机组MFT。

扩展资料:

布袋除尘器的工作原理:

含尘气体从风口进入灰斗后,一部分较粗尘粒和凝聚的尘团,由于惯性作用直接落下,起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体,当通过内部装有金属骨架的滤袋时,粉尘被阻留在滤袋的外表面。

净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的,其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。

合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能,定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合,工况条件如经常变化,则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力的最佳配合。

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