检测电阻:如果进气温度传感器本身或其线路出现故障,会导致发动机启动困难、怠速不稳、尾气排放增加,电阻的检测方法和要求与进气温度传感器和冷却液温度传感器基本相同。单件检测时,将点火开关置于OFF位置,拆下进气温度传感器导线连接器,并拆下传感器。用电吹风或热水加热进气温度传感器,用万用表电阻档测量不同温度下两个端子之间的电阻。
将测量的电阻值与标准值进行比较。如果不符合标准值,则更换进气温度传感器。安装进气温度传感器,用大约10Nm的扭矩拧紧传感器。当检查结构与水温传感器相似的进气温度传感器时,可以使用检查水温传感器的方法。进气温度传感器的故障会造成混合气过浓或过稀,使燃烧变得不好,工作不稳定。此时,应检查进水温度传感器。
检测方法可以是单一检测和在线检测。在正常情况下,20℃时电阻约为2-3千欧;80℃时,电阻约为o4-07千欧。如果测量结果不符合规定要求,应更换传感器。当安装在空气流量传感器上的进气温度传感器损坏时,应更换空气流量传感器。单体检测关闭点火开关,断开进气温度传感器的线束连接器,拆下进气温度传感器 使用制冷剂或压缩空气来冷却进气温度传感器,或将传感器放入水中加热。用万用表测量传感器两端的电阻,电阻值随温度变化的规律应与下图的特性曲线规律一致。
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曲轴位置传感器和皮带轮的间隙是05mm!
汽车没有高压火,不能着车,原因有:
1)曲轴位置传感器故障。
2)点火线圈故障。
3)线路故障。
但江淮瑞风有2个曲轴位置传感器。
一个在发动机曲轴皮带轮处,叫24X。
另一个在发动机缸体侧面,叫7X。7X管低速,24X管高速。
7X曲轴位置传感器靠近曲轴,曲轴平衡轴后面装有个同心环(环上有个开口),环上有7个槽孔,其中6个槽孔每个相隔60°,第7个槽孔与第6个槽孔相隔10°。点火控制模块通过7X的通、断脉冲信号来判断曲轴位置,为动力控制模块计算点火正时提供依据。
24X曲轴位置传感器信号用来精确测定发动机转速。24X曲轴位置传感器与7X曲轴位置传感器的工作原理相同,不同的是环上有24个均匀分布的槽孔。曲轴每转1周,24X曲轴位置传感器产生24个通、断脉冲信号。
上海别克高速加油不畅故障排除故障现象:一辆上海别克轿车,行驶里程8万km,发动机装备的是V6、3.0 LMFI VIN M发动机纵置前驱动。在高速公路上行驶时突然出现有时加油金犯座、怠速不稳的现象,原地空负荷急加油,有时能听到排气管放炮,可有时又能听到空滤处回火。故障分析及故障排除:此车在来修理厂前曾做过许多项目的修理与检查,但用户反映问题总是时好时坏,故障不能排除。于是我们又对故障现象进行了重新认证,发现除了所述的故障现象外,还有一个特殊的现象就是:如果起动非常顺利的话,则加油,怠速工况均非常正常;如果起动非常困难的话,则加速、怠速等工况也均不好。
依据这些现象,笔者认为原因有可能在点火线路上,但为预防是油路故障,先针对油压系统进行了快速检查。方法是:模拟出故障状态,挂上前进挡,踩住制动,此时,另一脚轻踩油门,类似于做失速试验,因为这样做就加大了发动机负荷,所以犯座现象就很容易表现出来。从油压测试口接上油压表,在发动机出现犯座的时候测量油压是290-320KPA,完全符合技术要求。通过此试验,基本上可以排除汽油泵和油压调节器的原因。其检修重点应针对点火系统。
据用户反映,此车为二手车,曾发生过交通事故,钣金整形时发动机曾拆下过,但购车时没有此故障,行驶1万KM以后才开始出现怠速不稳、加油犯座的现象。曾换过火花塞、高压线,总是还是没有解决。试想,火花塞和高压线只是点火线路的招待元件,它们并不是点火系统的全部,于是,又利用示波器对点火次极电压和波形做了检查,检查结果发现,无论是哪一个缸,在出现故障时均有断火现象。但没故障时,则每一个缸的点火波形都非常正常。按常规分析,不可能出现6个火花塞或高压线同时不能击穿发火的现象,故障应出现在一个总的元件上。此车是利用3个点火线圈并联的方式直接点火,因此,点火线圈故障的可能性也不大。
此时笔者本人考虑是不是24x曲轴位置传感器(如图1所示)和3x曲轴位置传感器(如图2所示)及凸轮轴位置传感器有时丢失信号而使电控电脑ECM无法驱动点火线圈负极呢?而且曲轴位置传感器装在发动机的前部,是不是在发生交通事故时发动机也检修过呢(该发动机拆过曲轴皮带轮,换过正时齿罩)那么,曲轴位置传感器与感应齿环间隙是否合适了呢?因为传感器与齿环之间只有05 mm的间隙,如果过小或过大都极易造成转速信号丢失。于是对曲轴位置传感器进行了重新装配,并更换了3x曲轴位置传感器和O型环,清除了传感器磁头上的铁屑。装车后,故障依旧。于是又对曲轴位置传感器和凸轮轴传感器进行了更换,可仍不能解决问题。
图1 3X曲轴位置传感器 图2 3X曲轴位置传感器 由于上海别克轿车为国内新车型,发病率不算太高,顺便介绍一下3x和24x曲轴位置传感器的工作原理。3x曲轴位置传感器靠近曲轴,是一种霍尔效应开关,在曲轴平衡轴后面安装了一个同心环(环上有个开口),环上有7个槽孔,其中的前6个槽孔每个相隔60度,第7个槽孔与第6个槽孔相隔10度。同心环随着曲轴转动时,磁场便以一定的间隙通过环上的槽孔到达3x“霍尔效应”开关。点火电脑向3x信号电路的搭铁,使信号电路通电,当磁场被同心环挡住时,“霍尔效应”开关便断开3x信号电路的搭铁,使信号电路断电。点火电脑通过3x的“通、断”脉冲信号来判断曲轴位置,作为ECM计算点火正时的依据。
24x曲轴位置传感器信号用来精确地计算发动机转速。该传感器与3X调曲轴位置传感器的工作原理相同。不同的是中断环上有24个均匀分布的槽孔。曲轴每转1周, 24x曲轴位置传感器(“霍尔效应”开关)产生24个“通、断”脉冲信号。
到现在为止,似乎故障原因仅剩下配线和发动机电脑了。会不会是电脑ECM出现错误而不能正确指令而导致点火错乱呢?因为以前修理过的同类车型中曾发现过这种情况,于是利用示波器进行检测(如果没有示波器也可以利用一个小试灯替代,方法是试灯一端接蓄电池火线,另一端刺入要测试的点火线圈的负极线,在起动发动机或发动机运转后,试灯应有一个频率闪动)。如果出现波形有较大的脉宽或试灯闪烁时间不同,则说明此线路或电脑指令有故障。
通过检测,发现点火线圈负极三条线均有不规律的间隔频闪,而且不正常时会伴随病态故障发生。大概是ECM出现了故障吧。于是找一块同样的ECM装上替代,故障依旧,仍没有排除的可能性。
故障会出现在哪里呢?为了确定自己所检修过的工作,笔者又使用万用表对曲轴和凸轮轴位置传感器的所有线路进行了测量,而且模拟了许多情况,线路被肯定确实正常。
在维修无进展的情况下,再次对曲轴和凸轮轴位置传感器进行了更换,但这一次却发现了极有价值的线索: 24x曲轴位置传感器的磁头上吸了一块铁屑!另外在做故障听诊时还有一个怪现象,那就是发动机前部有异响,类似金属敲击声,而且出现敲击声时,发动机工作不稳,加速无力,铁屑与敲击声均出现在发动机的前部,是不是曲轴皮带轮上的中断环损坏呢?
如果真是曲轴皮带轮总成损坏,那必定导致喷油不良,也因此导致喷油控制信号不准,用示波器检查,果然如此。于是拆下蓄电池负极,从皮带轮上拆下蛇形皮带,拧下平衡轴和曲轴的连接螺栓,使用专用工具,拆下曲轴皮带轮(如图3所示)。一个非常奇怪的现象出现了, 24槽孔的中断环与曲轴皮带轮固定铆钉松动,且连接的中心眼孔扩大约为1mm左右,所以两个同心圆无法固定在一起,只是靠外面的挡板及螺栓才使两圆在一个平面内做圆周运动。但这二者因受力不同,导致两个同心圆存在相对运动,从而造成曲轴位置传感器不能正确感应曲轴真正位置,引起点火和喷油错乱,更换一曲轴皮带轮总成后,故障排除,究其原因是该发动机换正时盖罩时,由于没有使用专用工具,而对曲轮皮带轮硬拉硬撬所致。因此,修理工蛮干极易造成意想不到的故障,此问题值得维修人员借鉴。
广州本田雅阁7230轿车加速无力,怠速不稳,有时熄火
故障现象:一辆广州本田雅阁7230轿车,行驶里程3000km。冷车起动后行驶30—35km后发动机故障灯亮,加速无力,怠速不稳,有时熄火。热车起动后,开暖气行驶15—20km后发动机故障灯亮。热车起动后开空调(A/C),若把出风口调向下方出风,行驶35—40km后发动机故障灯亮。修理记录:发动机故障灯第一次亮后,进厂进行检修,维修技师用发动机检测仪测得故障为:“分电器内信号转子信号不良”,根据维修手册对故障的分析要求,技师进行了线路检查,结果良好;对接地线及分电器输出信号进行检查,也没问题。后来怀疑分电器受热后性能不稳定,技师更换了分电器总成,清除故障码后进行试车,当车辆行驶40km后故障现象再现。此时,技师开始怀疑发动机电脑ECM有故障。理由是开空调向下吹风时冷却了发动机电脑(电脑位于中间位置地板处),便更换了一台电脑,并进行行车试验,但行车至30km后故障又一次出现。这时技师开始怀疑自己的技术能力,请求技术人员帮忙。
在技术人员汇同技师一起对此车进行研究后,一致认为故障原因有三个:一是分电器不良,二是电脑不良,三是线路不良。前两项技术已完成,第三项应换发动机线束。技术人员指导技师拆下发动机线束后,逐段检查,没有发现任何破损,各接头良好无腐蚀、松动。各插接件插接到位且连接良好。为准确地确定是否为线束问题,还是更换了一新线束进行试车,可故障依旧。
无奈,技术人员将故障上报。本田专业技术人员,行程几千里对车辆进行进一步检测与核实,最终认为是发动机机械部分发生故障,造成分电器信号不良。经检查,机械配合及正时齿带正确后,做出更换新发动机的结论。
故障排除:笔者经过严密的检查后,更换了一台发电机后,故障消除。
误区分析:
①分电器信号不良故障原因的分析不能仅凭故障码而定,应采用波形分析,找出真正的信号波形(最好取自电脑输入端子处)及故障发生时的波形变化。
②常常认为信号不良单指传感器好坏,而往往忽略一些与信号同步关系的干扰信号,如高压点火故障及发电机故障。
③将电脑故障误判为随温度变化(经冷气直吹后降温,此车故障发生里程加长)。
④正时齿带故障能造成信号不同步,但不会随电脑温度而变化故障再现时间。
故障原因分析:
此车发生故障后技师检查过充电电压,怠速时电压为128—132V,转速在1500r/min时,电压为132—138V,在标准范围内。但没有做发电机全负荷试验。即打开车上的所有用电器,如大灯、小灯、除霜器、空调及鼓风机最高转速挡等。由于此发电机整流二极管有一组损坏,发电机输出的波形发生了歧变(图2),造成峰值电压及电流产生严重脉动,使蓄电池两端电压产生脉动干扰,电脑接地(蓄电池负极)电位也随之产生脉动干扰。当这个干扰脉冲幅值大于±07V时,电脑误认为分电器信号丢失,点亮故障灯,记忆故障码,进入备用程序工作,从而造成发动机加速不良,怠速不稳的故障。1判断模拟传感器的方法(以下传感器用LC表示)
测电阻值:±EX之间(780)±5Ω左右,±Si之间(700)±2Ω左右,传感器电阻值以实际使用
的传感器标称电阻值为准。
测电压值:±Si之间一般为0~25
mV,通电后,空秤一般为0-5mV。
测传感器绝缘性能:将数字万用表置在20MΩ档上,表棒一头搭在外壳或屏蔽线上,另一头
在{±EXC,±SI}中任一根上,如果万用表显示1,则说明绝缘电阻无穷大,则传感器是好
的,反之是坏的。
观察传感器的密封盖有无脱落。
2检查传感器的导线有无断裂、搭线等现象。
检查秤的每一角有无四角误差,如果有的话能否调整,经调整还有四角误差,则更换传感
器。
将秤的传感器一只一只地分别脱开,观察示值变化情况。例如原来显示漂移,现在示值稳
定,则说明被脱开的传感器损坏。
3接线盒故障
首先打开接线盒,观察是否受潮?有无脏物?如果受潮或有脏物则用电吹风把接线盒吹干,
将酒精棉球把接线盒擦干净。经上述处理后,还不能解决问题,则更换接线盒。
4限位
打开秤体上传感器盖板,检查每只LC限位有无顶死?横向限位间隙≤2mm,纵向限位≤3mm。
5故障检查与排除
(一)查找故障位置:汽车衡发生故障不能工作,首先要找出故障发生在哪个部位。zui简便的
方法是借助模拟器来查找。步骤如下:将接线盒至仪表的信号电缆线解脱,将模拟器的插座
(9芯D型扁插座)插入称重显示控制器接口J1,接通电源,看称重显示控制器工作是否正常,
说明故障在秤台,如称重显示控制器工作不正常,则故障在称重显示器。其故障的排除必须
由专门检验人员进行。
(二)秤台故障分析:
1首先检查接线盒,有无水汽侵入,如果有水汽,用酒精擦洗,然后用电吹风吹干,清洁内
部。
2查找接线有无短路。在接线盒内用万用表测量屏蔽线与其它各线的电阻,有无短路现象。
如发现有短路现象,则需要更换电缆,无故障则按以第三步骤继续查找。
3查找传感器故障步骤如下:
a.在接线盒内用万用表检查激励电源正(E+)和激励电源负(E-)间电阻值,其阻值大约为
780Ω/传感器数。
b.逐次断开传感器,用a的方法测量正负激励端或正负输出端间的阻抗值,看与合格证的阻
值是否相符,查出损坏的传感器。当然,也可按下一步查找。
c.将1/(n-1)n为传感器个数zui大秤量的砝码依次放在秤台的各个承重点上,如果发现哪个承重点的示值不正确,则表明该处的传感器有问题,应进行更换。曲轴位置传感器判断好坏如下:
1、曲轴位置传感器电阻的检测,拔出其导线插接件,用万用表测量传感器上各端子之间的电阻,应符合附表的规定,否则就是坏了,要更换。
2、曲轴位置传感器输出信号的检测,拔出曲轴位置传感器的导线插接件,当转动发动机时,G1-、G2-和G-端子间应有脉冲信号输出。如果没有脉冲信号输出,则坏了,要更换。
3、传感器线圈与信号转子的间隙检测,用厚薄规检查信号转子与传感器线圈凸起之间的空气间隙,其间隙为02~04mm。若间隙不符合要求,则坏了,需要更换。
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