#define F_TEST_IN PA1 //要测试信号的反向,加一个反向门得到的
main()
{
unsigned long low_cnt,high_cnt
while(1)
{
while(TEST_IN) //确保TEST_IN = 0
low_cnt = 0
high_cnt = 0
while(!TEST_IN) //确保TEST_IN = 1
while(TEST_IN) high_cnt++ //计算高电平数量
while(F_TEST_IN) low_cnt++ //计算低电平数量
//以下添加其他的处理代码。
}
}
这个应该能够保证到精度。十分浪费CPU时间就是。但是如果只有这一个任务还是OK的。
你说的用外部中断的方法也可以。
思路1 采用timer来进行计数。遇到相应的边沿后中断,停计数器。然后进行相应的处理。
思路2 直接用循环来检测,当然如果这个地方用循环检查的话,不如就不用中断了,直接用软件来实现上升沿下降沿的识别。也就是我写的程序一样了。
提示,思路1的话明显的会觉得有点问题。因为是硬件计数。至于精度问题,你看下程序就可以感觉出来。还有精度主要取决于检测的始终。与中断什么的没有任何关系。只是用中断给人感觉比较实时。
你的第二个想法有点看不懂。如果说你是想用AD转换来进行占空比的分析的话,那太笨了。根本就是自找麻烦。
1) 当第一次上升沿到达时IC1捕获TIMx_CCR1的值为当前计数值4,IC2不会捕获TIMx_CCR2保持不变,计数器复位从0开始计数。2) 第一个下降沿到达时IC2捕获TIMx_CCR2的值为2表示脉冲宽度。当上升再次到达时TIMx_CCR1的值就表示脉冲周期了(注意:第一次上升沿捕获的是个随机值)。
2)原理也讲过了,那么下面就是实战了
一、 *** 作步骤:
①将我的源码从论坛里面下载下来
②用杜邦线将PB7和PC6连接起来
③将编译完成的hex文件下载到开发板
④打开串口调试助手波特率选9600
⑤按下开发板的复位键,OK那么你就能看到串口的打印信息。
⑥用杜邦线依次将PB7和PC7、PB7和PC8、PB7和PC9连接起来,看串口打印不同占空比和相同周期的信息。
二、主程序讲解:
①TIM3_PWM_Init(1000-1,72-1) //1KHz的周期
这个计算相信大部分人应该没有问题原子哥也做过详细的讲解那么我在重复一遍
CPU主频是72MHZ 这里将72MHZ主频72分频,那么就为1MHZ,所以计数器每加1那么就是代表增加1US,我这里设置的是999,因为0-999正好是1000us,所以我设置的周期是1000us 也就是1KHZ
②TIM_SetCompare1(TIM3,200)
这个函数式设置PWM通道的占空比,因为周期是1000us所以我这里设置的是20%的占空比,这个计算我就算教小白吧 占空比 = 200/1000 我这里设置的是通道1也就是PC6的占空比。下面三个我就不讲了。
③TIM4_PWMINPUT_INIT(0xffff,72-1)
这个函数是PWM输入模式初始化,这个我设置的最大计数是0xffff,因为是16位的计数器当然最大也只能这么大了,后面的参数是设置捕捉频率的,我这里还设置为1MHz,这样为了好看实验现象。
④While(1){}
主程序那三个打印语句我就不讲了,这个都不会,那么你就该补补了。
三、四路PWM程序讲解:
①void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
这个函数我不讲很多因为原子哥已经将的很清楚了,我就将几个注意的地方和大家说一下,
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE)这个函数式定时器的全映射,将
TIM3定时器的引脚映射到了PC6 PC7 PC8 PC9上了。
四、PWM输入捕捉程序讲解:
①void TIM4_PWMINPUT_INIT(u16 arr,u16 psc)
这个函数我在源码里面已经注释的很清楚了,有几个点需要大家注意
②TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_TI2FP2)
这个是选择有效的输入端 ,我这里TIM_TS_TI2FP2选择的PB7,注意:只有TI1FP1和TI2FP2连到了从模式控制器,所以PWM输入模式只能使用TIMx_CH1 /TIMx_CH2信号。
③TIM_SelectSlaveMode(TIM4, TIM_SlaveMode_Reset)
这个是配置为PWM输入主从复位模式,就是每次输入端有效电平变化的时候定时器计数器就会硬件上置0
中断函数讲解
至于TIM4的中断函数很简单我就不多讲什么了,主要就是将捕捉到的周期和占空比记录下来。
注意:我提醒大家一下,我现在这个捕捉的周期的范围是1-65535us,如果你要捕捉的周期超出这个怎么办,我给大家一点建议①将捕获精度降低,也就是讲捕获频率降下来②这个就是用原子哥那种溢出计数的方法,但是这个有意思的是主从复位模式,每次复位也会产生更新中断,那么如果不加设置的话,可能这种方法是行不通的。但是我已经解决了,看手册介绍,解决的。哈哈,大家有兴趣的话,可以去试着解决,自己做的饭才是最香的。实在是想用第二种方法,但是又解决不了的,就可以回复,但是我想着还是自己解决的好。
说了这么多,有的人可能会提出疑问?那你给我们讲这些理论,你自己到底实现了没有?俗话说的好,有图有真相,没图说啥?那么好的上真相,不过是有误差的,但是我认为这个误差在接受范围内。
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